Ombouw naar E34M1
Ombouw naar E34M1
Na mijn vorige voorbereidende ombouw naar een Stealthburner printkop (zie: viewtopic.php?t=663&start=10) welke nooit is uitgevoerd dan nu mijn ombouw naar de E34M1 printkop. Dit is een aangepaste EVA3 printkop welke aangepast is qua dimensies en connecties aan de Mercury One.1
Dit is mijn huidige printkop welke 'gesloopt' gaat worden. De onderdelen houdt ik nog even bij elkaar voor het geval ik terug moet naar deze printkop. Je weet maar nooit hoe het loopt in het leven.
De printkop is gedemonteerd. Een doosje met onderdelen welke opgeslagen wordt in de kast, en een paar onderdelen welke hergebruikt gaan worden op de nieuwe printkop.
De reeds geprinte onderdelen zullen straks in elkaar gezet worden. Sommige zitten nog in elkaar omdat ik het onlogisch/onzinnig vond om ze na de opbouw ten behoeve van het passen qua maat los te nemen alleen voor de foto.
Zoals je ziet heb ik dit keer gekozen voor de Nebula extruder, gewoon om wat gebruikerservaring op te doen, of was het door de reclame slogan 'de laatste extruder welke je nodig hebt'? De tijd zal het leren. Wat mij ook voor deze extruder heeft doen kiezen is het feit dat er ook een filamentsensor in zit (handig voor als ik straks mijn ERCF ga bouwen en gebruiken) maar ook een knop voor de handmatige filamentwissel, en de twee meerkleuren LEDs om de status van het printen te kunnen weergeven.
Dit is mijn huidige printkop welke 'gesloopt' gaat worden. De onderdelen houdt ik nog even bij elkaar voor het geval ik terug moet naar deze printkop. Je weet maar nooit hoe het loopt in het leven.
De printkop is gedemonteerd. Een doosje met onderdelen welke opgeslagen wordt in de kast, en een paar onderdelen welke hergebruikt gaan worden op de nieuwe printkop.
De reeds geprinte onderdelen zullen straks in elkaar gezet worden. Sommige zitten nog in elkaar omdat ik het onlogisch/onzinnig vond om ze na de opbouw ten behoeve van het passen qua maat los te nemen alleen voor de foto.
Zoals je ziet heb ik dit keer gekozen voor de Nebula extruder, gewoon om wat gebruikerservaring op te doen, of was het door de reclame slogan 'de laatste extruder welke je nodig hebt'? De tijd zal het leren. Wat mij ook voor deze extruder heeft doen kiezen is het feit dat er ook een filamentsensor in zit (handig voor als ik straks mijn ERCF ga bouwen en gebruiken) maar ook een knop voor de handmatige filamentwissel, en de twee meerkleuren LEDs om de status van het printen te kunnen weergeven.
Ender 5 Plus omgebouwd naar Mercury One.1 , voorzien van BigTreeTech Manta M8P V2, raspberry pi CM4, EBB36, Phaetus Rapido Hotend 2 UHF - DFR0550 display - Klipper met CANbus
Vanavond begonnen met de eerste opbouw. De bovenplaat, achterplaat, voorframe en onderplaat met uitblaasopeningen zijn geplaatst. Hierbovenop is de bevestiging van de extruder geplaatst. De snaren zijn al wel geplaatst maar moeten nog verder op spanning gebracht worden, maar voor vanavond weer even gereed; morgenavond weer een avondje verder knutselen.
Bij het monteren kom ik wel een tekortkoming tegen van het gehele object: Als je je extruder er af wilt halen voor bijvoorbeeld onderhoud moet je je gehele printkop uit elkaar nemen. De meeste andere ontwerpen zijn zodanig opgebouwd dat je alle onderdelen los kunt nemen zonder de andere onderdelen te hoeven demonteren. Misschien ga ik in de toekomst wel kijken of ik het ontwerp zodanig aan kan passen zodat je elk onderdeel kan demonteren/monteren zonder andere onderdelen te hoeven beroeren.
Ender 5 Plus omgebouwd naar Mercury One.1 , voorzien van BigTreeTech Manta M8P V2, raspberry pi CM4, EBB36, Phaetus Rapido Hotend 2 UHF - DFR0550 display - Klipper met CANbus
Weer een avondje monteren. Als eerste de snaren op de juiste spanning gebracht. Hierna kon de hotend geplaatst worden. De EBB36 is geplaatst, alle minimaal benodigde bedrading aangesloten, alle schakelaars getest, en alles gehomed. Dit zag er allemaal goed uit. Als test het hotend verwarmd tot 32 graden (veiligheid op de eerste plaats. Als deze temperatuur goed gaat weet ik in ieder geval dat de heater en termistor hun werk doen)
Er moet nog wel wat nazorg gedaan worden zoals:
Overigens twijfel ik er nog aan om de kabel van de CANbus nu al via een flexibele kabelgoot te laten gaan, of dat ik hem eerst (zoals nu) samen laat lopen met de filamenttube. Uiteindelijk zal hij via de kabelgoot moeten lopen omdat de filamenttube straks door de bovenkant van de behuizing zal gaan.
Er moet nog wel wat nazorg gedaan worden zoals:
- BLTouch iets hoger plaatsen (in ingetrokken toestand zit hij net iets boven de nozzle; dit moet iets groter gemaakt worden)
- XY afstand van de BLTouch aanpassen (hij zit nu op een andere plaats t.o.v. de vorige printkop)
- Ventilatoren plaatsen op de printkop
- Alle aanpassingen t.b.v. de functionaliteit van de Nebula extruder doorvoeren in Klipper
- Klicky mount plaatsen en alle benodigde Klipper aanpassingen doorvoeren en uittesten.
- BL-Touch uiteindelijk vervangen voor Klicky
Overigens twijfel ik er nog aan om de kabel van de CANbus nu al via een flexibele kabelgoot te laten gaan, of dat ik hem eerst (zoals nu) samen laat lopen met de filamenttube. Uiteindelijk zal hij via de kabelgoot moeten lopen omdat de filamenttube straks door de bovenkant van de behuizing zal gaan.
Ender 5 Plus omgebouwd naar Mercury One.1 , voorzien van BigTreeTech Manta M8P V2, raspberry pi CM4, EBB36, Phaetus Rapido Hotend 2 UHF - DFR0550 display - Klipper met CANbus
De software voor de Nebula extruder is doorgevoerd. Het automatisch invoeren van filament gaat goed. Het uitvoeren van het filament door middel van de knop bovenop de extruder gaat ook goed.
Maar je zal het altijd zien: ik dacht de BLTouch iets hoger te zetten door er een paar sluitringen tussen te zetten maar dat past niet door het onderwerp van de arm van de BLTouch. Dit is uitgerekend het onderdeel wat ik niet had meegenomen in de passessies....
Eens kijken hoe we dit op gaan lossen. Zonder dit aan te passen zit de pen van de BLTouch tijdens het printen te dicht op het printonderdeel en wil ik geen print opstarten. Of ik moet de bevestiging arm met een mesje onder handen nemen, of bij mijn dochter op haar printer een aangepaste versie printen.
Door het toepassen van de sensor en drukknop van de Nebula extruder moest ik een andere pin gaan gebruiken voor mijn eindschakelaar van de X-as. Op de EBB36 is er nog een pin vrij van de I2C connector. Helaas werkt dat niet: de eindschakelaar wordt niet altijd herkend. Echt veel andere pennen zijn er (nog) niet beschikbaar. Straks als de BLTouch vervangen is door Klicky heb ik wel weer pennen beschikbaar, maar zover is het nog niet. En om de klicky in te regelen en uit te testen heb ik wel een goed werkende eindschakelaar nodig. Ik denk dat ik van de extruder alleen even de motor aansluit, dan heb ik 2 pennen voor het aansluiten van de eindschakelaar.
Kortom: toch lekker opgeschoten, met de nodige uitdagingen.
Hersenspinsel: ik kan natuurlijk ook voor de eindschakelaar sensorless homing inregelen voor de x-as..... Kortom: weer iets om de zondagavond mee te vullen. Vandaag eerst naar 'Malle Babbe', en morgen overdag een optreden met het orkest bij 'Beverwijk uit de kunst'
Maar je zal het altijd zien: ik dacht de BLTouch iets hoger te zetten door er een paar sluitringen tussen te zetten maar dat past niet door het onderwerp van de arm van de BLTouch. Dit is uitgerekend het onderdeel wat ik niet had meegenomen in de passessies....
Eens kijken hoe we dit op gaan lossen. Zonder dit aan te passen zit de pen van de BLTouch tijdens het printen te dicht op het printonderdeel en wil ik geen print opstarten. Of ik moet de bevestiging arm met een mesje onder handen nemen, of bij mijn dochter op haar printer een aangepaste versie printen.
Door het toepassen van de sensor en drukknop van de Nebula extruder moest ik een andere pin gaan gebruiken voor mijn eindschakelaar van de X-as. Op de EBB36 is er nog een pin vrij van de I2C connector. Helaas werkt dat niet: de eindschakelaar wordt niet altijd herkend. Echt veel andere pennen zijn er (nog) niet beschikbaar. Straks als de BLTouch vervangen is door Klicky heb ik wel weer pennen beschikbaar, maar zover is het nog niet. En om de klicky in te regelen en uit te testen heb ik wel een goed werkende eindschakelaar nodig. Ik denk dat ik van de extruder alleen even de motor aansluit, dan heb ik 2 pennen voor het aansluiten van de eindschakelaar.
Kortom: toch lekker opgeschoten, met de nodige uitdagingen.
Hersenspinsel: ik kan natuurlijk ook voor de eindschakelaar sensorless homing inregelen voor de x-as..... Kortom: weer iets om de zondagavond mee te vullen. Vandaag eerst naar 'Malle Babbe', en morgen overdag een optreden met het orkest bij 'Beverwijk uit de kunst'
Ender 5 Plus omgebouwd naar Mercury One.1 , voorzien van BigTreeTech Manta M8P V2, raspberry pi CM4, EBB36, Phaetus Rapido Hotend 2 UHF - DFR0550 display - Klipper met CANbus
-
PrintEngineer
- Berichten: 721
- Lid geworden op: 16/01/23, 12:38
Dat ken ik maar al te goed. Je bent iets aan het ombouwen en dan past dat ene onderdeel net niet en heb je er weer een uitdaging bij. Maar van de andere kant stimuleert het ook de creativiteit, en is de volgende versie altijd weer ietsjes beter.
En heb je eventueel de mogelijkheid om met optische sensoren te werken? Want ik zag laatst een optische variant van de BLTouch wat mij triggerde om daar zelf nog eens een project van te maken
En heb je eventueel de mogelijkheid om met optische sensoren te werken? Want ik zag laatst een optische variant van de BLTouch wat mij triggerde om daar zelf nog eens een project van te maken
Tja ik weet niet waarom, maar ik heb iets met Orcabot printers
Wat kan je toch lekker bezig zijn....NOT !!!
Sensorless homing niet aan de praat gekregen, dan maar weer de aanpassingen in Klipper en hardware terug gedraaid. Tijdelijk de LEDs, filamentsensor en uitwerpknop van de Nebula buitendienst gezet, zowel fysiek als in Klipper. Met kunst en vliegwerk tijdelijk de aanwezige eindschakelaar aangesloten op de plek van de Nebula extruder (ik had geen juiste connector meer liggen om te krimpen dus maar een oude connector met bekabeling gebruikt). Schakelaar getest en die komt keurig in Klipper terug als ik hem handmatig bedien. De volgende stap is controleren of het homen van de printer nog werkt. En hier begon de ellende. Niet aan de praat te krijgen. Anderhalf uur zitten klooien maar de foutmelding was niet weg te krijgen. Dan nogmaals alle instellingen gecontroleerd: die zien er goed uit. Dan maar nogmaals de hardware controleren, en daar zal de boosdoener: Een jumpertje een pennetje te ver......
Bij het terugbouwen van sensorless homing naar hardwarematige homing moest ik een jumper plaatsen. Het was al een beetje donker en dan sta je ook nog eens in je eigen licht te werken; dat is vragen om problemen. Zaklampje erbij, jumpertje 1 pennetje verplaatsen, testen: Yes, hij homed weer zoals het moet.
Door de nieuwe printkop moest ook de Y-eindschakelaar verplaatst worden. Gisterenavond laat nog even de correcte X en Y waardes in klipper gezet. Vanavond toch maar weer sensorless homing uitproberen zodat de bedrading bij de EBB36 netjes gemaakt kan worden.
Sensorless homing niet aan de praat gekregen, dan maar weer de aanpassingen in Klipper en hardware terug gedraaid. Tijdelijk de LEDs, filamentsensor en uitwerpknop van de Nebula buitendienst gezet, zowel fysiek als in Klipper. Met kunst en vliegwerk tijdelijk de aanwezige eindschakelaar aangesloten op de plek van de Nebula extruder (ik had geen juiste connector meer liggen om te krimpen dus maar een oude connector met bekabeling gebruikt). Schakelaar getest en die komt keurig in Klipper terug als ik hem handmatig bedien. De volgende stap is controleren of het homen van de printer nog werkt. En hier begon de ellende. Niet aan de praat te krijgen. Anderhalf uur zitten klooien maar de foutmelding was niet weg te krijgen. Dan nogmaals alle instellingen gecontroleerd: die zien er goed uit. Dan maar nogmaals de hardware controleren, en daar zal de boosdoener: Een jumpertje een pennetje te ver......
Bij het terugbouwen van sensorless homing naar hardwarematige homing moest ik een jumper plaatsen. Het was al een beetje donker en dan sta je ook nog eens in je eigen licht te werken; dat is vragen om problemen. Zaklampje erbij, jumpertje 1 pennetje verplaatsen, testen: Yes, hij homed weer zoals het moet.
Door de nieuwe printkop moest ook de Y-eindschakelaar verplaatst worden. Gisterenavond laat nog even de correcte X en Y waardes in klipper gezet. Vanavond toch maar weer sensorless homing uitproberen zodat de bedrading bij de EBB36 netjes gemaakt kan worden.
Ender 5 Plus omgebouwd naar Mercury One.1 , voorzien van BigTreeTech Manta M8P V2, raspberry pi CM4, EBB36, Phaetus Rapido Hotend 2 UHF - DFR0550 display - Klipper met CANbus
-
PrintEngineer
- Berichten: 721
- Lid geworden op: 16/01/23, 12:38
Als het direct werkt is dat altijd best een overwinning. Maar dat zijn de sporadische gevallen weet ik uit ervaring. De "first time right" methode werkt in ieder geval niet voor deze hobby. Hoewel ik het wel een goed idee vind om dingen in de eerste keer goed te doen. Dat voorkomt materiaal verspilling en energieverbruik
Tja ik weet niet waarom, maar ik heb iets met Orcabot printers
Maak een account aan of log in om deel te nemen aan de discussie
Je moet lid zijn om een reactie te kunnen plaatsen
Maak een account aan
Geen lid? Registreer om lid te worden van onze community
Leden kunnen hun eigen onderwerpen starten en zich abonneren op onderwerpen
Het is gratis en duurt maar een minuut
Log in
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast